,故障仍未消除
。后經(jīng)過(guò)拆檢油缸發(fā)現(xiàn)活塞“O”型密封圈嚴(yán)重磨損,使油缸兩腔液壓油互竄所致
。分析其原因
,由于“O”型密封圈磨損后,油缸有桿腔與無(wú)桿腔間隙增大互通
,當(dāng)關(guān)閉調(diào)速閥3或截止閥2時(shí)
,就等于切斷了油缸有桿腔的回油路。從理論上講
,壓力油進(jìn)入油缸無(wú)桿腔時(shí)
,在活塞上形成一個(gè)推力F無(wú),使活塞產(chǎn)生向有桿腔移動(dòng)的趨勢(shì)
,因?yàn)橛透子袟U腔回油關(guān)斷
,腔內(nèi)油液迅速形成背壓,使活塞兩端受力平衡而靜止不動(dòng)
,此時(shí)F有=F無(wú)
,而無(wú)腔油液壓力因活塞受力面積不同而不同,即P有>P無(wú)
。在實(shí)踐中
,因油缸兩腔形成間隙互通
,油缸腔內(nèi)壓力油有從高壓區(qū)向低壓區(qū)流動(dòng)的趨勢(shì),流動(dòng)一產(chǎn)生
,腔內(nèi)壓力P有降低
,P無(wú)升高,作用在活塞兩端的推力F無(wú)>F有
,活塞失去平衡向有桿腔移動(dòng)尋覓新的平衡點(diǎn)
。如此往復(fù),活塞一直移動(dòng)到有外力阻擋才能停止
。上述現(xiàn)象的產(chǎn)生給機(jī)床的維修工作帶來(lái)了很大影響
,更換油缸活塞“O”型密封圈后,機(jī)床故障消除
,運(yùn)行恢復(fù)正常
。
實(shí)例2:某一CE7120液壓仿形車(chē)床,在工作中出現(xiàn)仿形刀架引刀下行轉(zhuǎn)縱向進(jìn)給切削時(shí)沖刀
,致使打刀
、廢活現(xiàn)象頻發(fā),機(jī)床無(wú)法正常工作
。
檢測(cè)與維修:檢查各液壓控制元件均無(wú)故障
,維修工作一時(shí)進(jìn)入盲區(qū)。拆檢刀架縱向油缸
,發(fā)現(xiàn)活塞油封“O”型密封圈外圓已經(jīng)磨平
,同時(shí)發(fā)現(xiàn)活塞外圓尺寸不合要求(屬機(jī)床制造原因),直徑方向小于標(biāo)準(zhǔn)尺寸0.8mm
,活塞和油缸體間隙很大
,導(dǎo)致縱向油缸兩腔互通竄油。維修時(shí)
,更換了合格的活塞以及“O”型密封圈后機(jī)床沖刀故障排除
。分析其原因是在仿形刀架引刀下行到位的瞬間,刀架整體受一個(gè)沖力F’
,該力分解后有一個(gè)水平推力F’1作用于縱向油缸活塞桿上
,與此同時(shí)
,電磁閥34E1-25B工作
,縱向油缸有桿腔接通壓力油,無(wú)桿腔接通調(diào)速閥回油路
,活塞有桿腔受力F由兩部分完成
,一為F’1,另一為F1=A1P1
,其中A1為無(wú)桿腔的受力面積
,那么F=F’1+F1
。正常情況下,活塞在力F的作用下開(kāi)始向無(wú)桿腔移動(dòng)
,由于液壓油的不可壓縮性
,無(wú)桿腔內(nèi)液壓油壓力急驟升高給活塞形成背壓,活塞受力平衡按調(diào)速閥調(diào)定速度平穩(wěn)走刀
。該瞬間因有%F’1的作用
,縱向油缸腔內(nèi)壓力P2就會(huì)大于P1。實(shí)際中
,油缸兩腔因間隙竄通
,在P2>P1的瞬間,液壓油有從高壓區(qū)無(wú)桿腔向低壓區(qū)有桿腔流動(dòng)的趨勢(shì)
,流動(dòng)一旦產(chǎn)生
,P2降低,P1升高
,F(xiàn)1增大
,活塞受力失去平衡,活塞帶動(dòng)刀架快速向無(wú)桿腔方向移動(dòng)
。而瞬間過(guò)后
,因仿形刀架下行結(jié)束,作用在縱向油缸活塞上的水平推力F’1自行消失
,活塞快速移動(dòng)結(jié)束
,刀架走刀趨于平穩(wěn),沖刀現(xiàn)象結(jié)束
。
以上兩例故障的排除方法已在多次實(shí)踐中得到了驗(yàn)證
,維修工作取得良好效果。
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